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【品牌故事】海灣化學(xué):做好挖潛增效大文章
概要:
4月29日,海灣化學(xué)氯乙烯廠加氫技改項(xiàng)目正式投用。加氫技改項(xiàng)目實(shí)施后,一方面可以提高氧氯化單元的產(chǎn)品二氯乙烷的質(zhì)量,從而減少氯乙烯單體中氯甲烷、氯乙烷的含量,提升產(chǎn)品質(zhì)量;另一方面,可以降低乙烯消耗。預(yù)計(jì)年產(chǎn)生效益260余萬元。
技改加氫項(xiàng)目是氯乙烯廠為了響應(yīng)企業(yè)的品牌化戰(zhàn)略,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低乙烯消耗而提出挖潛增效的重要措施。除加氫技改外,為了挖潛增效,氯乙烯廠還實(shí)施了兩項(xiàng)技改——乙烯冷量循環(huán)利用和熱量回收利用。-104℃的低溫液相乙烯需要經(jīng)過汽化器汽化后送往裝置,而汽化的方式即通過蒸汽加熱,這樣,兩期汽化器每小時(shí)消耗蒸汽10噸左右,乙烯冷量循環(huán)利用技改項(xiàng)目將采用循環(huán)水代替蒸汽間接加熱乙烯,降低了蒸汽消耗,同時(shí)還可以為循環(huán)水降溫,可謂一舉兩得。技改完成后,單是每年減少的蒸汽消耗就達(dá)到1200萬元以上。
一直以來,企業(yè)都高度重視挖潛增效工作,據(jù)統(tǒng)計(jì),自2016年一期裝置全面投產(chǎn)以來,實(shí)施的節(jié)能降耗技改技措數(shù)以百計(jì),在挖潛增效工作中取得了顯著成果。其中,氯堿廠投資500多萬的氫氣鍋爐自運(yùn)行以來,每小時(shí)節(jié)約蒸汽20噸,兩三個(gè)月即收回成本,每年節(jié)省費(fèi)用1920萬元。苯乙烯凝液余熱回收改造年可節(jié)約蒸汽5.14萬噸,將換熱之后的凝液輸送至循環(huán)水站,每年可節(jié)省自來水補(bǔ)水60余萬噸。
為了優(yōu)化裝置運(yùn)行,進(jìn)一步挖潛增效,各裝置進(jìn)行工藝和可行性分析,在引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了多項(xiàng)技改,讓海灣集團(tuán)確定的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的“3R”原則(減量化、再利用、再循環(huán))真正落實(shí)落地,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
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